摘要:螺旋板式換熱器是換熱器的一種。在焦化廠粗苯生產中多處使用到了螺旋板式換熱器。但螺旋板式換熱器結垢導致換熱效果不佳成為影響生產的重要問題。因此,有效的結垢成為生產的關鍵。前面有些文章提到換熱器結垢、板式換熱器結垢怎么處理,今天我們來看下板式換熱器的結垢處理方式
關鍵詞:螺旋板式換熱器;結垢;處理
換熱器作為在工業生產中實現兩種物料間的熱量傳遞的設備,在化工行業一直以來得到廣泛的使用,螺旋板式換熱器作為換熱器的一種同樣應用在化工行業的各個環節,是化工生產中重要的輔助生產設備。對于螺旋板式換熱器的結垢問題是最常見的失效形式。解決螺旋板式換熱器結垢最好的辦法是嚴格操作工藝規程,保持良好的日常,并進行定期的清洗。
1·螺旋板式換熱器運行中出現的結垢問題
我焦化廠化產回收在投產半年后粗苯工段的貧油冷卻器(螺旋板式換熱器)出現了嚴重堵塞結垢腐蝕問題。出現這種現象其主要原因是:受當地水源水質較差,含堿量的影響。用于循環的冷卻水水題是造成結垢的最主要原因。新招聘人職的操作工人未能嚴格按照《崗位操作規程》進行定期的吹掃。受市場價格居高的影響,購入的洗油質量難于,導致循環洗油質量較差,結垢、腐蝕、沉積現象嚴重。洗油再生器在粗苯的生產環節中,起著循環洗油的質量逐漸惡化,洗油質量的作用。洗油再生器運行不正常,垢的—個因素。受市場煤源供應問題,煉焦的入爐煤氣質量較差,含硫量較高,造成設備腐蝕嚴重。
2·螺旋板式換熱器結垢問題的處理措施
2.1及時更換結垢嚴重的螺旋板式換熱器,生產的正常運行。
2.2對結垢嚴重的螺旋板式換熱器進行清洗處理。螺旋板式換熱器結垢嚴重的是冷卻水通道,對于貧油通道內結垢相對較少,因此重要的是清洗冷卻水通道內的水垢。
沖冼:酸洗前,先對換熱器進行開式沖洗,使換熱器內部沒有泥、垢等雜質,這樣既能提高酸洗的效果,也可降低酸洗的耗酸量。將清洗液倒人清洗設備,然后再注入換熱器中。
酸洗:將注滿酸溶液的換熱器靜態浸泡2h。然后連續動態循環3~4h。其間每隔0.5h進行正反交替清洗。酸洗結束后,若酸液pH值大于2,酸液可重復使用。
堿洗:酸洗結束后,用NaOH,Na2CO3,,Na3PO4,軟化水按一定的比例配制好,利用動態循環的方式對換熱器進行堿洗,達到酸堿中和,使換熱器板片不再腐蝕。
水洗:堿洗結束后,用清潔的軟化水反復對換熱器進行沖洗0.5h,將換熱器內的殘渣徹底沖洗干凈。
記錄:清洗過程中,應嚴格記錄各步驟的時間,以檢查清洗效果。清洗結束后,要對換熱器進行試驗合格后方可使用。
2.3加強螺旋板式換熱器的使用管理
運行前,應排凈設備內的殘留空氣,避免影響換熱效果。嚴禁超溫、超壓運行,出現下列情況之一時,應立即停止運行:壓力、溫度超過設計值;焊縫發生裂縫,鼓泡、變形、泄漏或其他異常現象;安全附件失效;周圍發生事故,影響影響安全。
3·螺旋板式換熱器更換后的預防措施及運行效果
3.1螺旋板式換熱器更換后的運行效果新螺旋板式換熱器投入生產后,各項數據顯示運行良好,但要保持
這種狀態就必須有好的管理措施。
3.2防止螺旋板式換熱器結垢的預防措施制定了嚴格的操作規程。并嚴格要求操作工^、嚴格執行操作規程,認真填寫運行記錄,做到有據可查。嚴把水質關,必須對系統中的水和軟化罐中的軟化水進行嚴格的水質化驗,合格后才能注人管網中。對換熱器進行定期結垢監測,做到及時發現及時清洗。
總之,在工業生產的過程中,換熱器結垢是一個相當普遍的現象。要想能夠生產的正常運行,就要加大管理力度,注意換熱物料的性質,定期清洗,盡可能的減少或避免結垢的發生。