甲烷餾分的各設計參數(shù):流量10609m3/h,壓力01135MPa(A)(壓縮前),溫度35e,體積組成CO13188,H22138,CH478121,N2 Ar5156.在主換熱器中,上部參加換熱的介質(zhì)是經(jīng)液氮洗滌后的合成氣和噴入合成氣中的液氮,最終被復熱到-65e.下部參加換熱的介質(zhì)大部分為液態(tài)的尾氣餾分。
液氮洗工號由法國液空公司設計,主換熱器由日本住友設計制作,采用板翅式換熱器。改造原因1)甲烷餾分組成嚴重偏離設計值。液氮洗工號自原始開車到1999年3月,運行負荷在-143-155e之間波動,達不到設計-167e,第一分離器中始終不能產(chǎn)生液體,失去了分離甲烷的作用。
所有的甲烷集中在第二分離器中。甲烷餾分中甲烷濃度低,一氧化碳濃度高,嚴重偏離設計值。2)合成氨系統(tǒng)投入高產(chǎn)出低。與設計值比較,1998年合成氨系統(tǒng)造氣爐產(chǎn)氣量為101,產(chǎn)出合成氨僅有82,另外,19被浪費。
3)甲烷轉化工號操作維護困難。實際運行中甲烷餾分中的一氧化碳含量超標,是設計含量的2倍以上,造成甲烷轉化工號預變換爐嚴重超負荷運行,爐溫高且出口一氧化碳時常超標,進入甲烷轉化爐后,不可避免要發(fā)生析碳,導致轉化催化劑使用壽命短,平均只有6個月。
原因分析造成甲烷餾分達不到設計值的原因?qū)嶋H運行中T2只有-151e,甲烷在此處不能冷凝。高濃度甲烷餾分沒有分離出來,高濃度甲烷液體和低濃度甲烷液體全部在第二分離器中分離,混合后送出的甲烷餾分中甲烷含量低;因為主換熱器底部溫度過低,一氧化碳冷凝量增加,導致甲烷餾分中一氧化碳濃度增大。
冷損大的原因分析由于主換熱器中抽溫度T2和底部溫度T3均偏離設計值;甲烷餾分組成發(fā)生變化,蒸發(fā)溫度改變,波及整個液氮洗裝置運行工況發(fā)生變化,各換熱器不能按照設計意運行,熱端溫差加大。氣體帶出冷量增加是冷損增大的主要原因之一。
確定存在問題的部位甲烷餾分全部在主換熱器中冷凝。綜觀主換熱器的運行情況,底部凈化氣的出口溫度(-188e)、凈化氣組成能夠達到或者超過設計值,應該冷凝的組分在主換熱器中已經(jīng)全部冷凝,并且被復熱的合成氣可以達到-65e,可以認為冷熱物料基本上是平衡的,整體的換熱能力能夠達到工藝要求,問題出自換熱器各段的溫度分布不合理,應該從主換熱器內(nèi)部找原因。
主換熱器問題分析從(改造前)可以看出,主換熱器可以分為3段:段為凈化氣被冷卻和大量的甲烷冷凝區(qū),凈化氣經(jīng)過該段之后,溫度降到-167e(設計)。ò段為經(jīng)第一次分離甲烷后的凈化氣深冷區(qū)。凈化氣繼續(xù)與具有高品位冷量的合成氣換熱,溫度進一步下降至大約-177e左右。ó段為凈化氣再深冷區(qū),與其換熱的介質(zhì)是經(jīng)過閃蒸的氣液混合的尾氣餾分。
改造前后主換熱器示意A1)凈化氣入口;A2)中抽出口;A3)中抽入口;A4)凈化氣出口;B1)合成氣入口;B2)合成氣出口;BL、BLL)液氮入口處;C1)尾氣餾分入口;C2)尾氣餾分出口經(jīng)過核算,段、ò段的物料、熱量是平衡的,能夠使下部凈化氣溫度達到設計溫度,段、ò段整體與工藝要求不矛盾。問題出自段、ò段傳熱面積的分布上。進一步核算后發(fā)現(xiàn),段與ò段的傳熱面積全部達到了理論值,但段的后備量明顯不足,而ò段的后備量太大,造成傳熱下移,各點的溫度分布發(fā)生變化,即甲烷冷凝全部集中在ò段,段出口分離不出甲烷液體。對段、ò段的傳熱面積需要重新調(diào)整。ó段是另外的介質(zhì)與凈化氣換熱,且在換熱器末端,對段、ò段幾乎沒有影響。
實施改造主換熱器是整體組裝的板翅式換熱器,對原換熱器改造只能是減少ò段傳熱面積,可以采用堵塞部分ò段通道的方法,但ò段、ó段的通道是一個整體,堵塞ò段部分通道相當于ó段部分通道也被堵塞,勢必影響ó段傳熱,并且段后備量不足的問題不能得到解決。因為結構特殊,除堵塞通道之外別無選擇,所以對原換熱器改造是不可能的。綜合施工周期等因素,決定重新制作主換熱器。重新制作的主換熱器的基本情況(改造后)。